上海千实解读晶体管开关维修实例

晶体管接近开关是一种以晶体管振荡为核心组成的无触点开关, 主要用于工业自动化控制系统中以实现检测、控制并与输出环节全盘无触点化的新型开关元件。当开关接近某一物体时,即发出控制信号。下面让我们来看看相关典型晶体管开关维修的实例:

1)振荡线圈不能与线路板断路,否则使用中会出现恒工作现象(主要是振荡电路停振); 2)故障点往往在后级电路或执行电气(小继电器)上,而前级电路较少出故障。 下面介绍几个维修实例。 A.有触点式晶体管接近开关 故障现象 有合压,但计数器有时漏计数。 分析与检修 有两种可能,即线路中有虚焊的地方或小继电器有问题。将其拆下后检查发现,线路板上各引线及各元器件的焊点均良好。通电试机,短时间内用铁片反复遮挡接近开关,其通、断都正常;但一定时间后即出现不正常现象,拿掉铁片,仍有输出。而用万用表直流电压档测得小继电器线圈的两端无电压,证明是其内部的触点发生粘连所致(晃动一下接近开关,即可听到内部触点断开的声音,同时用电笔测其输出端已没有电压)。因小继电器是黏结在机盒里的,可用尖嘴钳夹住其引脚拔出并更新;有的黏结过牢,可充分利用其内部空间,将新旧2只小继电器用胶黏结在一起,并将引线转接到新的小继电器上。换用新的继电器后试机,故障排除。 B.无触点式晶体管接近开关 故障1 晶体管接近开关工作(用电笔测输出端总有电),虽能“合压”,但计数器无法计数(因计数器需要开关信号才能计数)。 分析与检修 根据以上总结的两点经验打开接近开关后检查发现,振荡线圈中有2根引线已折断,根据绘出的原理图及元件位置图将其重新焊接复位,通电试机:未用铁片遮挡,输出端仍然有220V输出。说明问题可能出在可控硅电路上。用万用表直流电压档测可得控硅阳、阴两极间无电压(属完全导通后无电压),测控制极和阴极间也无电压,说明可控硅是在控制极上无触发电压的情况下导通的,极有可能内部已被击穿。断电后,用电烙铁焊下,以万用表测量电阻,确实是阳、阴两极已击穿。换用新的可控硅后试机,未用铁片遮挡,无输出;用铁片遮挡,有输出。晶体管接近开关恢复正常。 故障2 有合压,但计数器工作一段时间后不计数;关掉后,过一阵儿再开又恢复计数。 分析与检修 开机后能合压,且开一段时间后计数器才失灵(不计数),多为接近开关中有元件热稳定性不良(也可能是线路中有接触不良现象)所致。断电,拆下接近开关检查,里面振荡线圈的引线全都焊接良好。那么问题就应出在可控硅或其前级控制电路上。通电试机,待其工作一段时间并出现故障后,用万用表直流电压档测得可控硅控制极与阴极间有触发电压(可控硅因此而导通),再测其前级BG3管的基极和发射极间电压,仅为0.06V(导通应为0.7V),不足以使该管导通并给可控硅控制极送去触发电压,说明该管的集射极间已经击穿,属热稳定性不良所致(通电加热后内部漏电流逐步加大至完全导通而失去开关作用)。该管为S9001型小功率管,为减少故障,可改用C2824型中功率管。将新管焊上后试机,故障排除,且以后开很长时间也再未出现过故障。 有触点式晶体管接近开关也曾出现恒工作现象,经查也常是给小继电器提供输出功率的小功率管击穿所致。改用中功率管后,问题解决了。 故障3 在正常印刷中,计数器不计数。 分析与检修 根据经验,判断是晶体管接近开关不能给出正常的开、关信号所致(因计数器本身很少出故障)。断电,将该接近开关拆下来通电检测。不用铁片遮挡,用万用表交流电压档测其有180V电压输出,正常应为0V;用铁片遮挡,则有正常220V电压输出。这说明两个问题:①该开关控制电路是好的,否则用不用铁片遮挡其输出值会一样;②可判断问题在于主电路有漏电现象。断电,打开该接近开关检查,其内部所有连线点及各元件管脚的焊点均良好。焊下认为容易损坏的可控硅,用万用表电阻档测其3个引脚相互间的阻值均正常,将其重新焊好;再焊下与可控硅并联的整流电路的4个二极管,用万用表电阻档分别测它们的正、反向电阻均正常,且用 RX10K档(内存9V电池)测它们的反向电阻也均无穷大,并没有发现问题。为了减少焊上去试机不行又拆下来检修的麻烦,决定再分别对这4支二极管通以工作电压(220V)进行检测,方法是:先找1支好的二极管,再将待测的4支二极管分别与之反向串接,在其一端通入220V电压的火线,然后用万用表交流电压档测其另一端与零电位之间有无电压输出,也即有无漏电,来证明其是否合格。经逐个检测后,查出确有2个二极管有程度不同的漏电反应(用万用表测,有电压输出)。经换用新的并经上述方法检测的二极管后试机,故障排除。此方法还可用于对一般整流二极管、可控硅和桥堆等的耐压试验,可有效防止将次品焊接到电路中去而造成检修麻烦。

2023-04-17 00:00